工業縫紉機空載自停裝置可助企業節能(néng)降耗 本文關(guān)鍵字 工業縫(féng)紉機(jī),裝置,企業節能降耗
在實際工(gōng)作(zuò)過(guò)程中,我們發現流(liú)水線上的縫紉機從操作人員開(kāi)始(shǐ)工作(zuò)直到下班一直處於開機狀態。雖然一些企業(yè)規定要求人走關機,但是能(néng)堅持這樣做的操作人員很少,短(duǎn)時間(jiān)離開一般都不關機。另外(wài)縫製的產品不(bú)同,如外衣生產線、泳裝生產線,因為縫製工藝複雜,布(bù)片小,操作工人要(yào)花費(fèi)很多的時間去做整理準備工作,但此時縫紉機電機還在正常運轉,這樣就會耗費(fèi)掉大量的電能(néng)。在實際生產過程中縫紉(rèn)機真正的工作時間估計隻有15%~20%左右,操作人員更多(duō)的時間是(shì)在做整理準備工作。能不能(néng)讓(ràng)縫紉機電機在操作人員不(bú)操作時停止工作呢(ne)?
帶著這個問(wèn)題,我考慮給縫紉機加一套空載(zǎi)自停裝置(zhì),讓工人在拾片(piàn),整理片的工程中電(diàn)機不通(tōng)電,那電機就不會耗電,從而(ér)節約電能。經過一段時(shí)間的摸索改進,這套裝置終於試製成功。
此裝置為三相交(jiāo)流無觸點開關,避免了接觸器噪音大、耗電多、觸點易燒蝕的缺點。它的基(jī)本原理是:當踩下縫紉機踏板時,行(háng)程開關導通,小繼電器吸和雙向(xiàng)可控矽被觸發導通,電機通(tōng)電(diàn)運轉;當(dāng)停車時行程開關斷開,小(xiǎo)繼電器釋放,可控矽丟失觸發信號而斷(duàn)開,電機停止供(gòng)電,從(cóng)而真正實現空載斷電,達到節電效果。在對同一台設備,同一名操作工,同一道工序,同一工作時間進行連續幾(jǐ)個(gè)月的測試後,我們發現,加載該(gāi)裝置前,8小時耗電2.4度/台;加裝置後,8小時耗電是1.4度(dù)/台,可以節電約40%。本裝置不對電機做任何改動,而(ér)且電機有運轉慣性,重複(fù)啟動電機時電流不大,對電機沒(méi)有什麽損害(hài)。我國是紡織服裝大國,服裝廠很多,如果都使(shǐ)用本裝置,將會節約很多電能。
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